關鍵詞:聚合硫酸鐵;食品廢水;混凝處理;COD去除;油脂分離
1. 引言
食品工業廢水具有有機物濃度高(COD通常2000-10000mg/L)、懸浮物多(SS可達1000-5000mg/L)、含油量高(油脂50-1000mg/L)、水質水量波動大等特點。這類廢水若直接排放,會造成嚴重的水體富營養化問題。傳統的生物處理法對高濃度食品廢水往往需要較長的水力停留時間,且容易受到油脂的影響。混凝法作為預處理工藝,可以有效降低后續處理負荷,提高整體處理效率。
聚合硫酸鐵作為一種新型無機高分子混凝劑,在水處理領域展現出獨特優勢。與傳統的鋁鹽混凝劑相比,聚合硫酸鐵具有以下特點:
(1)形成的絮體密實,沉降速度快;
(2)適用pH范圍廣(4-10);
(3)污泥產量比鋁鹽少30%-50%;
(4)不會產生鋁離子殘留問題;
(5)對油脂和膠體物質去除效果好。
本研究針對不同類型的食品廢水,系統考察了聚合硫酸鐵的處理效果,優化了運行參數,并探討了聚合硫酸鐵與其他處理技術的組合工藝,為食品廢水處理工程提供技術參考。
2. 食品廢水特性及處理難點
2.1 主要來源與水質特征
食品廢水主要來源于:
(1)肉類加工:高蛋白質、高油脂;
(2)乳制品加工:高乳脂、高乳糖;
(3)飲料生產:高糖分、高色度;
(4)果蔬加工:高纖維、高農藥殘留。
典型水質特征如表1所示:
表1 典型食品廢水水質指標
指標 | 范圍(mg/L) | 主要來源 |
---|---|---|
COD | 2000-10000 | 有機物 |
BOD5 | 1000-6000 | 可生化有機物 |
SS | 1000-5000 | 懸浮固體 |
油脂 | 50-1000 | 動物/植物油脂 |
TN | 50-300 | 蛋白質分解 |
TP | 20-100 | 清洗劑、原料 |
2.2 處理技術難點
(1)油脂易包裹微生物,影響生物處理;
(2)水質水量波動大,運行控制困難;
(3)季節性生產導致處理系統穩定性差;
(4)部分廢水C/N比失衡,影響脫氮效果。
3. 聚合硫酸鐵處理食品廢水的實驗研究
3.1 實驗材料與方法
實驗廢水取自某大型食品加工廠綜合排水,主要污染物為淀粉、蛋白質和植物油。原水COD 3500±500mg/L,SS 2200±300mg/L,油脂含量280±50mg/L,pH 5.5-6.5。
采用六聯混凝攪拌裝置進行實驗,流程如下:
(1)調節原水pH至設定值;
(2)加入預定量的聚合硫酸鐵溶液;
(3)快速攪拌(200rpm,2min);
(4)慢速攪拌(50rpm,15min);
(5)靜置沉降(30min);
(6)取上清液測定各項指標。
3.2 單因素實驗結果
3.2.1 pH值影響
在聚合硫酸鐵投加量100mg/L條件下,考察pH對處理效果的影響。結果如圖1所示:
[此處插入pH影響效果圖]
當pH<5時,COD去除率僅50%左右;pH在6.5-7.5區間時,COD去除率達到峰值(82%);pH>8后,處理效果逐漸下降。這是因為在近中性條件下,聚合硫酸鐵水解生成的多核羥基絡合物具有較佳的電中和能力和吸附架橋作用。
3.2.2 投加量影響
在pH7.0條件下,考察聚合硫酸鐵投加量影響。結果如表2所示:
表2 聚合硫酸鐵投加量對處理效果的影響
投加量(mg/L) | COD去除率(%) | SS去除率(%) | 油脂去除率(%) |
---|---|---|---|
50 | 62.3 | 78.5 | 65.2 |
100 | 81.7 | 92.3 | 83.6 |
150 | 84.5 | 95.1 | 87.2 |
200 | 85.2 | 95.8 | 87.9 |
實驗表明,投加量在100-150mg/L時,各項指標去除率已趨于穩定,繼續增加投加量效果提升不明顯,反而會增加污泥量和運行成本。
3.3 與其他混凝劑的對比
在相同條件下,比較聚合硫酸鐵、PAC和FeCl3的處理效果:
表3 不同混凝劑處理效果對比
指標 | 聚合硫酸鐵 | PAC | FeCl3 |
---|---|---|---|
COD去除率(%) | 82.1 | 76.5 | 70.2 |
SS去除率(%) | 92.3 | 88.7 | 85.4 |
污泥量(mL/L) | 35 | 50 | 45 |
沉降時間(min) | 25 | 35 | 40 |
聚合硫酸鐵表現出較優的綜合性能,特別是在沉降速度和污泥產量方面優勢明顯。
4. 工程應用案例分析
4.1 某肉類加工廠廢水處理
設計規模:2000m³/d
原水COD:4500mg/L,油脂:350mg/L
處理工藝:格柵-調節池-聚合硫酸鐵混凝-氣浮-生物接觸氧化
運行參數:聚合硫酸鐵投加量120mg/L,pH7.0
處理效果:
-
COD總去除率95.2%(出水<200mg/L)
-
油脂去除率98%(出水<5mg/L)
-
污泥產量比原PAC工藝減少40%
4.2 某飲料廠廢水處理
設計規模:1000m³/d
原水COD:6000mg/L,色度:500倍
處理工藝:聚合硫酸鐵混凝-水解酸化-好氧MBR
運行參數:聚合硫酸鐵投加量100mg/L,配合5mg/L陰離子PAM
處理效果:
-
COD去除率96.5%(出水<200mg/L)
-
色度去除率99%(出水<5倍)
-
運行成本降低25%
5. 聚合硫酸鐵組合工藝研究
5.1 聚合硫酸鐵-氣浮組合
聚合硫酸鐵預處理后接溶氣氣浮,特別適合高油脂廢水。聚合硫酸鐵破乳作用使油脂更易上浮,氣浮單元負荷降低30%-50%。
5.2 聚合硫酸鐵-生物法組合
聚合硫酸鐵作為生物處理前預處理,可有效降低生物系統負荷。實驗表明,經聚合硫酸鐵預處理后,生物段的HRT可縮短20%-30%,污泥產量減少15%-20%。
5.3 聚合硫酸鐵-膜分離組合
聚合硫酸鐵混凝可有效減輕膜污染,延長膜清洗周期。某乳品廠應用表明,聚合硫酸鐵預處理使很濾膜通量提高40%,清洗頻率從每周1次降至每月1次。
6. 運行管理要點
(1)投加系統選擇:
-
液體聚合硫酸鐵建議采用計量泵+管道混合器
-
固體聚合硫酸鐵需配備溶解罐和攪拌裝置
(2)pH控制:
-
安裝在線pH監測儀
-
采用自動加酸/加堿系統
(3)污泥處理:
-
聚合硫酸鐵污泥脫水性能好
-
建議采用板框壓濾,含水率可降至75%以下
(4)設備防腐:
-
加藥系統采用PE、PVC或玻璃鋼材質
-
避免使用普通碳鋼設備
7. 結論與展望
(1)聚合硫酸鐵處理食品廢水的較佳pH為6.5-7.5,投加量80-150mg/L;
(2)對COD、SS、油脂的去除效果優于傳統混凝劑;
(3)組合工藝可進一步提高處理效率,降低運行成本;
(4)未來研究方向:
-
聚合硫酸鐵與新型生物處理技術的結合
-
智能加藥控制系統的開發
-
污泥資源化利用技術
聚合硫酸鐵作為一種高效、經濟的食品廢水處理藥劑,具有廣闊的推廣應用前景。通過優化工藝參數和組合工藝設計,可以實現更好的處理效果和經濟效益。
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